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    SMC電磁閥故障解決方法及日常維護方案
    更新時間:2019-12-18   點擊次數:845次

        如果閥門上的壓差(P1-P2)大于了介質的大飽和壓差(Pmax),那么就會產生閃蒸,由此再產生汽蝕,并對閥門內部及相鄰近的管道結構造成破壞.介質通過截面小的節流口時流速是大的.流速(或動能)的增加伴隨著壓力(或勢能)的大大降低。當壓力低于介質飽和蒸汽壓時,氣泡就會在介質中形成。隨著節流口處壓力的進一步下降,氣泡會大量地形成。在此階段閃蒸和汽蝕之間沒有本質的差別,但是對閥門的結構破壞的可能性卻是肯定存在的。

        SMC電磁閥閥內漏的原因:氣開閥,閥桿太長和氣閥閥桿太短,閥桿向上(或向下)的距離不夠,造成閥芯和閥座之間有空隙,不能充分接觸,導致關不嚴而內漏。

    (1)在標準SMC電磁閥中采用特殊閥內件。這種方法通常可做到Kv=0.03左右,在標準閥體中采用特殊閥內件具有很好的經濟性和擴展性,因為這將減少對特殊閥體和執行機構備品備件的要求,同時也為將來流量的擴大提供了方便(將來僅需更換標準閥體內件)。

    (2)為超小流量調節而設計的調節閥可以做到Kv值為0.001左右,具有近似直線特性,一體化鍛造,結構緊湊且重量輕。

     

    如何選擇微小壓力自力式調節閥

        穩定小壓力為1KPa的閥稱為微壓力自力式調節閥。它通常在鋼鐵廠、煤氣廠或化學工業中的丙烷氣、焦煤氣中用得較普遍,過去此類閥大多靠進口,國內尚屬空白。但在目前,通過對國外產品的吸收和借鑒,我們已能較好地解決這一難題。

     

    如何選擇反氣蝕高壓調節閥

    致使高壓閥的使用壽命短的原因主要有兩個:汽蝕、沖蝕。

    閃蒸、汽蝕

    1、電動蝶閥閥芯、芯座變形泄露。閥芯、閥座泄露主要原因是由于電動蝶閥生產過程中的鑄造 或鑄造缺陷可導致腐蝕的加強,而腐蝕介質的通過,流體介質的沖刷,便會產生對閥芯、閥座材料的侵蝕和沖擊,導致閥芯、閥座變形(或磨損)不配套,存有間 隙,發生泄漏。解決對策:閥芯、閥座選用耐腐蝕材質。發生磨損變形不嚴重的,可用細砂紙研磨,消除痕跡,提高光潔度。若變形嚴重,只能更換閥芯、閥座。

    故障:

    定位器是采用噴嘴擋板技術原理,一般經常發生以下故障:

    (1)零部件受溫度、振動等影響,造成調解閥波動。

    (2)噴嘴被異物堵塞,定位器不能正常工作。

    (3)彈簧的彈性系數發生改變,造成調解閥控制非線性。

    (4)電器接口密封不好,雨水將定位器線圈短路或斷路。

    解決對策:將定位器固定牢;電器接口密封好;提高凈化風質量,定期排水排污。
       

    SMC電磁閥的動作故障

    1、電磁閥沒有動作。

        電磁閥產生原因:氣源壓力不足;執行機構故障;電動蝶閥無輸出信號;閥內有異物;高溫部位閥內件卡死。電磁閥解決對策:檢查氣源,恢復壓力;檢查執行機構的彈簧彈力好壞和彈簧有無斷裂以及膜片有無破損(氣動閥);檢查信號;解體閥門,進行檢查修理。

    2、閥門行程不足

        產生原因:定位器沒有校準,行程調整不當;執行機構彈簧額定值太小;閥內有異物。

        解決對策:重新調整定位器;調整彈簧;拆閥取出異物。

    3、閥門動作遲緩

         產生原因:盤根太緊或填料變質老化;閥桿不直,不對中,造成摩擦力大;氣源壓力小。

        解決對策:恢復供風壓力;更換修理盤根或閥桿等部件。

        SMC電磁閥解決對策:應縮短(或延長)SMC電磁閥閥桿使閥桿長度合適,使其不再內漏。

     

    SMC電磁閥填料泄露填料泄露的原因:

    (1)填料裝入填料函以后與閥桿緊密接觸,但這種接觸 并不是非常均勻的,有些部位接觸的松,有些部位接觸的緊,甚至有些部位沒有接觸上。

    (2)閥桿與填料之間存在著相對運動,隨著高溫高壓和滲透性強的介質的 影響,造成填料泄露。

    (3)填料接觸壓力逐漸衰減,填料自身等原因,介質就會從間隙向外泄露。

    解決對策:

    (1)為使填料裝入方便,在填料函頂端倒角,在填 料函底部放置耐沖蝕的間隙較小的金屬保護環,以防止填料被介質沖刷。

    (2)填料函與填料接觸表面要光滑,減少填料磨損。

    (3)選用柔性石墨作為填料,其具 有氣密性好,摩擦力小,變形小,重新緊固后摩擦力不發生變化等特點。

     

     

    如對文中所介紹的產品感興趣,可直接點擊:日本SMC電磁閥

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